CXM 磨内改造技术及设备在水泥粉磨系统中的应用
江苏省盐城市诚信水泥机械制造有限公司 徐宏斌 高级工程师
 
    水泥工业需要粉磨大量的矿物质原料。如何降低粉碎能耗,提高产量和质量,使粉碎过程最佳化,一直是水泥行业科研人员的热门课题。 盐城市诚信水泥机械制造有限公司 近年来以科技进步、技术创新为主要动力,针对粉磨中的问题,组织技术人员迎难而上,与南京水泥设计院、盐城工学院、合肥水泥设计院、盐城建材设计院等有关院校密切合作,进行技术攻关。经过数年潜心研制,我们开发出 CXM 水泥磨磨内改造技术及设备 ( 即内选粉筛分组合式水泥磨专利技术,以下简称 CXM 专利技术 ) ,较好地解决了水泥磨系统存在的粉磨效率低、台时产量低、电耗高等缺点。特别是新标准实施后,它适应了新标准的要求,得到水泥企业的普遍欢迎。目前已在全国二百七十多家水泥企业得到应用,并取得国家发明专利,这一新技术的成功应用为水泥企业的技术进步作出了重大贡献。

一、 CXM 专利 技术的原理

    CXM 技术其原理是在磨内设置选粉装置,拦截大颗粒,让这些大颗粒仍然回到球仓内,合格的细粉进入段仓。根据物料特性、粒度、工艺状况,各仓配以合适球段,细磨仓采用大表面积的小规格研磨体,从而获得高产量、高比表面积的成品。最大限度提高磨机粉磨效率。

二、 CXM 系列水泥磨的结构

    CXM 系列水泥磨技术是将康毕登磨与高产磨、高细磨、筛分磨技术优化组合在一起,以 CXM 高效节能组合式选粉装置、双层隔仓板、活化衬板、料位调节装置、挡料圈等代替原有的普通隔仓板及段仓少部分衬板,配以合理的球段方案,同时根据各厂具体情况对磨机仓长、选粉装置位置进行优化调整,彻底避免磨内过粉磨,达到增产、增效的目的。

三、 CXM 磨内改造专利技术改造过程

    采用 CXM 磨内改造专利技术,对水泥磨进行技改,具体过程如下:

    1 、清理出磨内球段;

    2 、拆除原隔仓篦板、盲板、单层隔仓板及出料篦板;

    3 、拆除拟新设置选粉装置位置的衬板;

    4 、安装 CXM 高效组合选粉装置、及粗细粉分离装置;

    5 、安装各仓被拆衬板及活化衬板;

    6 、安装出料装置及出料锥;

    7 、重新调整球段 ;

    8 、逐步加入料量 , 调试运转正常。

四、 CXM 专利技术的特点

    1 、仅通过磨内改造,在恰当的位置安装选粉装置,将粗粉通过扬料装置自动送回粗磨仓 , 而让细粉通过回料机构顺利进入细磨仓,大幅提高粉磨效率。

    2 、采用小钢段研磨技术。普通水泥磨每吨段总表面积为 32.4 ㎡,而 CXM 磨用段每吨总表面积为 65 ㎡。 CXM 磨采用小钢段的比表面积是φ 30 × 35 钢段的比表面积的 1.8 倍,对细粉的研磨能力大为增强 。 CXM 磨比普通磨增加 85% 以上。

    3 、段仓采用活化技术,安装活化衬板。为了改善离筒体衬板表面较远的钢段层因磨机筒体不能有效带动而使运动程度减弱所形成的 " 滞留区 " 对粉磨效率的影响,加强各段层的运动,在段仓安装多道螺旋式活化衬板,以提高粉磨效率。

    4 、出料端料段分离。普通磨出料篦孔较大,难以适应小规格段,必须采用 CXM 磨配套的出料装置。

    5 、双层隔仓板及料位调节装置,一方面可以保证物料通过,防止返料,另外还可以调节过料能力及流速。

五、 CXM 水泥磨与圈流水泥磨的比较

类别

项目

CXM 磨

(内选粉筛分组合式水泥磨)

带选粉机圈流磨

总投资

CXM 比圈流磨节省投资 50% 左右

细度不变

增产 35-60%

增产 35-60% ,但质量下降

保持原有水泥质量

增产 30-60%

增产 30-45%

降低电耗

8-12KWH

6-8 KWH

水泥强度

提高 5MPa

降低 3 MPa

装机容量

不增加

增加选粉机、风机、提升机、绞刀等电力托运

土建投资

无土建

选粉机较高楼层基础框架,地坑

岗位工

不增加

2-3 人

成品质量

比表面积高, 3-30 μ m 含量达 80% 以上,颗粒分布范围较宽且均匀,球形率高。

颗粒分布范围较窄、微粉含量低

改造工期

2-4 天

15~20 天

六、 CXM 磨的技术参数

规格型号

类别

CXM

1500

CXM

1830

CXM

2200

CXM

2210

CXM

2410

CXM

2413

CXM

2600

CXM

3000

CXM

3200

喂粒粒度 mm

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

成品细度 %

0 . 08m

5 ± 1

4 ± 1

4 ± 1

3 ± 1

3 ± 1

2 ± 1

3 ± 1

3 ± 1

3 ± 1

3 ± 1

3 ± 1

成品产量 t/h

4-

5.5

3.5-4 . 5

8-

11

7.5-

10

13-16

12-15

21-23

18-20

18-22

17-20

27-34

26-30

36-39

32-35

46-48

37-40

52-60

45-55

熟料种类

适配设备

φ 1.5 × 5.7m 水泥磨

φ 1.83 × 6.4-7m 水泥磨

φ 2.2 × 6.5-7.5m 水泥磨

φ 2.2 × 9.5-13m 水泥磨

φ 2.4 × 8-10m 水泥磨

φ 2.4 × 12-13m 水泥磨

φ 2.6 × 13m 水泥磨

φ 3 × 11m 水泥磨

φ 3.2 × 13m 水泥磨

七、 CXM 水泥磨的技术特点和效果

    新标准实施后, CXM 水泥磨越来越受到广大用户的青睐,因为它对原工艺条件无特别苛求,只对磨机内部结构进行改造和调整,比使用选粉机节省 50% 左右的投资,其特点和效果如下:

    1 、产量提高 30-65% ,电耗下降 25-45% ,吨水泥电耗下降 8-12KWh 。

    2 、改造工期短,一般为 2-4 天,只须在磨内进行改造, 不需增加任何附属设备和电力消耗。φ 1.5M 、φ 1.83M 、φ 2.2M 磨机改造只需 2 天,φ 2.4M 、φ 2.6M 、φ 3.0M 、φ 3.2M 磨机改造只需 3-4 天就可完成,不耽误生产。

    3 、水泥强度提高 5MPa ,比表面积增加 500-1000 cm 2 /g 。使用本技术可为企业增加核心竞争力。

    4 、投资少,仅为使用选粉机闭路改造的 50% 左右, 4-6 个月即可收回投资。如 φ 2.2 × 7.5M 水泥磨改造费用 8 万元,改造后产量从 10-11t/h 提高 14.5t/h ,每吨水泥电耗下降 8KWh ,按 80% 运转率计算每年节约电费约 30.75 万元,投资回收期约为 3 个月。

    5 、由于产量的提高,研磨体及衬板的消耗下降 25% 以上。

    6 、改造部件采用多元耐磨优质合金钢 , 运行稳定 , 使用寿命是原来的 2-3 倍,运转率高。

    7 、使用本技术粉磨复合水泥、粉煤灰水泥、矿渣水泥等更为有利,它具有提高水泥强度、多掺混合材的性能。对于粉磨站来说,可以充分利用当地资源,生产多品种水泥。

八、用户使用 CXM 专利技术的情况

采用 CXM 磨技改效果对照表

          项目

     类别

厂家

磨机规格及

工艺类型

改造

时间

台时产量

电耗下降幅度 %

比表面积

cm 2 /g

质量提高幅度 Mpa

投资

回收期

 

改造前 t/h

改造后 t/h

增产幅度

改造前

改造后

广西省河西地区

水泥厂

φ 2.6 × 13m

开路水泥磨

1998.11

30~33

40~42

30%

27.8

2800-2900

3300-3500

3.3-3.5

5 个月

淮南矿业集团水泥厂

φ 2.4 × 13m 开路水泥磨

2000.8

19-20

25-26

31.5%

32.3

2900

3400

3.5-4.0

5 个月

湖南冷水江晨峰水泥厂

φ 2.2 × 7.0m

开路水泥磨

2002.2

11.5-

12.0

16-18

55%

31.8

2800

3300

3.2-3.5

4.5 个月

陕西宝鸡风翔县雁山水泥有限公司

φ 2.2 × 9.5m

高细磨

2003.4

13~14

18~19

40%

32

2900-3050

3400-3500

3.3-4.5

4.8 个月

山东沂源第五水泥厂

φ 2.2 × 7.0 m

2001.7

10

14.5

45.0%

35.8

3000

3500

3.2-3.5

5.0 个月

湖南娄底双峰水泥厂

φ 1.83 × 7.0 m

2003.2

6.5

8.5

30.7%

34.6

3000

3560

3.5-4.0

5.5 个月

河北唐山迁安宏丰水泥厂

φ 2.4 × 13m 开路水泥磨

2204.1

19~20

25~26

30

25

3000

3400

3.0

5~6 个月

贵州省黔西县水泥建材厂

φ 1.83 × 7 m

2001.9

5.~6.5

8.5

53.8%

36.7

2900

3400

3.2-3.4

5 个月

    实践证明,诚信公司的 CXM 磨内改造专利技术,适合针对各类水泥磨进行专门的内部改造,达到提高产量、降低电耗、提高质量的要求。本专利技术具有较好的实用性和适应性,已在全国二百七十多家企业使用,取得了普遍的成功。

    广西河池地区水泥厂采用 CXM 水泥磨磨内改造专利技术六年来,生产的水泥颗粒粒径类似于 O-sepa 选粉机生产的水泥颗粒级配;山东沂源第五水泥厂改造前水泥中的 3~30 微米颗粒含量少,而 50-70 微米的颗粒比例较大,改造后,粉磨 32.5 级矿渣水泥,台时产量从 5.5 吨提高到 7.5 吨,比表面积从 2900 cm 2 /g 提高至 3500 cm 2 /g ,水泥早强提高了 5 兆帕;广东旋港水泥有限公司改造后,除产量大幅度提高外,另外隔仓板使用寿命可延至 1.5 倍以上,研磨体及衬板消耗可下降 25% 左右;云南思矛地区水泥厂的φ 2.2 × 7.0M 开路水泥磨原台时产量一直在 11.5-12 吨(旋窑熟料粒度 30mm ,混合材掺 30% 矿渣),细度偏高在 6% 左右,比表面积仅有 2800 cm 2 /g ,采用 CXM 技术,配合 CXD 电收尘器改造后,台时产量提高了 4-5 吨,水泥细度下降了 3% ,电耗由 44.8KWh 下降到 29.6KWh ,粉尘排放浓度仅有 46mg /Nm 3 ;湖北郧县汉江水泥厂φ 1.83 × 7M 开流水泥磨产量仅为 5.0~6.5t/h, 比表面积在 2800-3000 cm 2 /g ,采用 CXM 技术后,产量提高到 8.5t/h ,吨水泥电耗由 46.15KWh 下降到 28.66KWh ,水泥强度比以前提高了 3.5MPa 。 3-30 μ m 的含量比技改前提高 30% 以上;陕西宝鸡风翔县水泥厂的φ 2.2 × 9.5M 高细磨为开路工艺 , 入磨粒度较大 , 最大时达 65 毫米, 30-50 毫米占 50% 以上,平均粒度约为 30 毫米,混合材为难磨的矿渣,掺量达到 30% ,出磨细度只能控制在 5% ,采用 CXM 磨改造后,φ 2.2 × 9.5M 高细磨台时产量由 13 吨提高到 18 吨,细度由 5% 下降到 3% 。

   CXM 内选粉组合式水泥磨专利技术凝结了诚信公司全体科技人员辛勤的劳动和汗水,,也是诚信公司多年来不懈的努力、不断创新、与用户紧紧联系在一起的结果。越来越多水泥企业从该项专利技术得到了巨大的效益。
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